工程实例 | 国产好氧颗粒污泥工程见闻
慧聪水工业网近日,北京建筑大学几名青年教师与博士生前往河南南阳淅川,以国内研发的工程示范项目——好氧颗粒污泥(AGS)污水处理工艺为实例,进行了为期3天的现场工程实践能力实习培养。这一好氧颗粒污泥示范工程是北京首创股份有限公司、北京建筑大学与荷兰代尔夫特大学共同成立的中—荷未来污水处理技术研发中心合作的成果,在小试、中试基础上升级为工程应用示范项目,选址于南水北调中线取水源头——丹江水源保护地。
示范工程设置于淅川处理规模为1000m3/d的一乡镇污水处理厂,原设计工艺为4组CAST池(图1)。AGS示范工程改造选用1组CAST池,其中2/3体积被用作AGS反应池(图1绿色区域),设计处理水量为500m3/d。剩余500m³/d仍由原3组CAST池处理(图1红色区域)。这一示范工程改造开工于疫情期间的2020年3月,克服疫情、材料、施工、设备等重重困难,于2020年9月通水并于同年10月正式开始颗粒污泥培养与运行。尽管冬季进水温度低(最低10.5oC)、进水COD浓度低(平均175mg/L)、颗粒化速度缓慢,但经几个月运行后目前颗粒成型良好、稳定,在不投加药剂情况下已完全达到一级A标准。
图1新旧工艺现场对比(绿色为改造后的AGS工艺;红色为原CAST工艺)
现场肉眼观察AGS颗粒化程度明显(>30%,颗粒污泥形状见图2),停曝30min后泥水界面(MLSS=6600mg/L,VSS/SS=0.68)已降至1.0m以下,而与之对应的CAST池停曝30min后泥水界面(MLSS=4580mg/L,VSS/SS=0.38)仅降约0.3m。现场AGS池与CAST池停曝动态沉降过程可见以下视频,沉降结果示于图3。
这一AGS示范工程已全面实现智能、自控管理,包括自动充水比调节、进出水水质自动监测、水质参数即时获取并进行运行参数调整、自反馈式精准曝气等等,甚至可以通过手机远程操控。为此,污水处理厂现任厂长感慨道:我们5个人用3个CAST池都干不过人家(AGS)1个人1个池。
节能降耗、甚至实现碳中和运行目标是当今污水处理的主题。好氧颗粒污泥技术解决了传统反应器平面占地大、投资高、能耗高之缺陷,已被称为下一代污水处理技术。相较于传统活性污泥工艺,颗粒污泥工艺因其密实的颗粒化形态可聚集很高的污泥浓度,在相同处理规模和负荷条件下,至少可节约占地50%(综合流程占地),使运行成本降低约35%,显然是优选的低碳污水处理工艺。
目前,好氧颗粒污泥工艺在全球已有大大小小约70多个工程应用案例,但在我国的应用也就只有进口技术1例。尽管我国对AGS趋之若鹜长达20年之久,但“卡脖子”的秘籍要领长期不得其解。此例好氧颗粒污泥工程示范初步结果显示,我国首个自主研发的生活污水好氧颗粒污泥技术已获成功,我们已完全掌握了制约工程化的核心技术。